La Fromagerie La Chaudière est un manufacturier dans le domaine agroalimentaire. L’usine transforme plus de 30 millions de litres de lait par année et produit environ 3 millions de kg de fromage par année : un cheddar frais du jour, du beurre et d’autres fromages tels que brick, gouda, mozzarella et suisse. La production est faite 6 jours/semaine, mais l’usine est en activité 7 jours sur 7 (emballage, nettoyage, etc.). La production augmente de 5 à 8 % par année. L’entreprise compte environ 160 employés.
En 2014, la Fromagerie La Chaudière a procédé à un agrandissement de près de 37% de l’aire de bâtiment de son usine existante rue Laval à Lac-Mégantic. Certains espaces anciennement utilisés pour l’entreposage ont été graduellement transformés en espace de production. De nouveaux équipements ont été et seront installés.
L’augmentation de la demande électrique en période d’opération normale, mais surtout en période de panne électrique (par génératrice) a contraint la Fromagerie à repenser ses systèmes de soutien à la production. Mettre en place une solution intégrée aux besoins d’énergie thermique et de réfrigération s’imposait afin de réduire sa consommation énergétique et son empreinte environnementale pour les générations à venir.
Le projet élaboré par Mécanique du bâtiment MC2 permet la gestion d’énergie et la récupération de chaleur en provenance d’un système centralisé de réfrigération combiné à l’utilisation d’une pompe à chaleur. Ce projet visait la réduction de la consommation d’huile et d’électricité pour la production d’énergie thermique.
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Tout le travail a été planifié de sorte que seulement 2 arrêts d’usine planifiés (« shutdown ») de ±6 à 8 heures chacun ont été requis. De plus, le projet a été réalisé à l’intérieur d’un délai de 11 semaines tel que convenu avec le client.
L’augmentation de la production de la Fromagerie est prévue à 6,5 % en moyenne par année, une croissance estimée à 87,7% sur 10 ans. La consommation d’énergie thermique haute température de la Fromagerie La Chaudière est directement proportionnelle aux activités/volumes de production. Pour les 10 prochaines années, on estime en moyenne à 261,9 tonnes de CO2 la réduction annuelle des gaz à effet de serre.
En kWh, c’est l’équivalent 1,500,000 kWh d’électricité qui sera économisé dès la première année d’utilisation.
Le projet a nécessité un investissement total de ±2,3 millions de dollars. Différents programmes d’incitatifs ont permis au client d’obtenir des subventions totalisant près de 700,000 dollars.
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